污水廠設(shè)計處理水量 30000 t/d,作為紡織工業(yè)園區(qū)的重要配套設(shè)施,主要接納園區(qū)內(nèi)近 30 家紡織染整企業(yè)排放的污水(占總設(shè)計水量的 95% 以上), 此外還有少量附近居民小區(qū)的生活污水。
污水廠工藝主要流程為:一級提升泵房→初沉池→二級提升泵房 →水解調(diào)節(jié)池→曝氣池→二沉池→混凝沉淀池。
1 污泥產(chǎn)生的原因分析
從主要工藝流程看,污水廠采用的工藝為水解酸化 + 好氧生化 + 深度處理。其中,調(diào)節(jié)池除了起到調(diào)節(jié)水質(zhì)水量的作用外,更重要的是其池內(nèi)微生物的水解酸化作用,水解酸化調(diào)節(jié)池水力停留時間 8 h;生化曝氣池采用廊道式推流延時曝氣,水力停留時間 為 26 h。
表 1 為該廠設(shè)計進水指標以及從 2018 年 3 月至 6 月份的進水指標平均值。

污水廠排放污泥的構(gòu)筑物分別為初沉池、水解調(diào)節(jié)池、二沉池及混凝沉淀池。其中,水解調(diào)節(jié)池和二沉池排放的污泥為生化污泥,其污泥產(chǎn)生的原因為厭氧和好氧微生物的生長。
初沉池和混凝沉淀池排放的污泥為物化污泥,混凝沉淀池的污泥產(chǎn)生的原因是廢水中投加藥劑 pac 和 pam 所產(chǎn)生的絮凝體。
從表1 實際進水水質(zhì)指標可以看出,污水廠進水 ph 遠高于設(shè)計進水 ph 指標,進水呈強堿性,故在實際運行過程中,需在進水集水井加大量的酸調(diào)節(jié) ph 值。
考慮到成本等因素,污水廠用于調(diào)節(jié) ph 的廢酸為附近鋼管廠洗鋼管的廢酸,但在實際運行中發(fā)現(xiàn),投加鋼管廠廢酸后,污水中會產(chǎn)生大量的沉淀物(ss)。
但其上清液的色度較進水有明顯降低,初沉池污泥產(chǎn)生的原因為:一是進水 ss 帶來的污泥;二是廢水投加廢酸后產(chǎn)生的污泥。
2 污泥組成的量化分析
2.1 初沉池污泥量化分析
初沉池污泥產(chǎn)生于進水 ss 和廢酸的投加,而在廢酸投加產(chǎn)生的污泥中:
由園區(qū)染整企業(yè)生產(chǎn)工藝可知, 污水中存在大量的染料和漿料,污水經(jīng)過中和處理后, 這些染料和漿料從污水中沉淀下來,產(chǎn)生污泥;
該廠投加的是鋼管廠廢酸,廢酸中存在一定量的鐵離子和亞鐵離子,與堿性污水中和后,產(chǎn)生鐵離子和亞鐵離子氫氧化物等沉淀;
由于鐵離子和亞鐵離子的某些化 合物(如氯化鐵、硫酸鐵、氫氧化鐵等)具有一定的混凝劑功能,因此廢水在加酸中和后,鐵離子對廢水起到一定的混凝沉淀作用,產(chǎn)生絮凝體沉淀。
基于以上3點的分析,對該廠2018年某日的原水進行了加酸試驗,試驗結(jié)果如表 3 所示。


從表 2、表 3 的試驗結(jié)果可以看出,使用鋼管廠廢酸和稀硫酸對污水進行中和后,均產(chǎn)生了大量的沉淀物,投加鋼管廠廢酸產(chǎn)生的 ss 較單純投加稀硫酸多出 2240-1780=460 mg/l,這部分 ss 分析認為是廢酸中鐵離子及鐵離子與廢水中的膠體物混凝沉淀產(chǎn)生。
雖然鋼管廢酸較稀硫酸多產(chǎn)生 460 mg/l 的沉淀物,但對原水 codcr 和色度的去效果要遠遠好于稀硫酸。由試驗數(shù)據(jù)推導出的污水廠初沉池污泥組成如表4所示。

2.2 水解調(diào)節(jié)池和二沉池污泥量化分析
2.2.1 水解調(diào)節(jié)池污泥量化分析
在穩(wěn)態(tài)條件下,水解池內(nèi)剩余污泥量可由質(zhì)量平衡求得[1] 。
換句話說,剩余污泥量(δx)= 進出水顆粒有機物的減少量(δx1)+ 微生物凈增長量(δx2)- 水解的有機物量(δx3),其中:

顆粒態(tài)有機物濃度(mg/l);kh 為顆粒物水解速率常數(shù)(d-1);q 為處理水量(m3 /d);μm 為水解微生物最大比生長速率(d-1);kd 為內(nèi)元代謝系數(shù)(d-1)。
根據(jù)該廠工藝特點,廢水在經(jīng)過初沉池的沉淀后進入水解酸化池,故進入水解酸化池的顆粒物濃度較低,而該廠水解酸化池采用填料附著式,故水解酸化池出水顆粒物濃度可以忽略不計,故式(4)中, δx1 和 δx3 這兩項可以忽略不計。
因此,式(4)可以簡化為:

該廠 2018 年 3 月份間斷測定的初沉池出水數(shù) 和水解池內(nèi)污泥濃度如表 5 所示。通過資料查詢, 對于印染廢水,其動力學參數(shù)如下 [2] :

將上述數(shù)據(jù)代入式(5),結(jié)果如表 5 所示。其中,水解池容積 v=10 000 m3。
由表 5 可得,水解調(diào)節(jié)池日產(chǎn)生干泥(mlvss)量平均值為 2.56。

2.2.2 二沉池污泥量化分析
根據(jù)該廠 2018 年 3 月份檢測的每日排泥量及排泥濃度,結(jié)果如表 6 所示。

由表 6 計算可得,平均值(mlss)為 4.14。
從上述分析,水解調(diào)節(jié)池通過計算得知,每日產(chǎn)生干污泥量 2.56 t mlvss,假設(shè)其污泥組成中 mlvss 與 mlss 比值為 0.85,則水解調(diào)節(jié)池每日產(chǎn)生干污泥為 3.01 t mlss;結(jié)合二沉池每日排泥量,該印染廢水廠每日生化排泥量為 3.01+4.14=7.15 t 干泥。
2.3 混凝沉淀池產(chǎn)生污泥量分析
對于該廠混凝沉淀池產(chǎn)生的污泥量,通過小試試驗的方法測定,即根據(jù)運行中的實際藥劑(pac+pam)的投加量,取一定量的二沉池出水水樣,向水樣中投加 pac 和 pam,投加量根據(jù)運行投加量折算,反應后取一定量的混合樣品測定其 ss,結(jié)果如表 7 所示。

根據(jù)上述試驗結(jié)果,結(jié)合該廠 2018 年 3 月份平均日處理水量,按 22 500 t/ 日處理水量計算,得到該廠混凝沉淀部分日產(chǎn)生干污泥量 22 500×188÷106=4.23 t。
3 結(jié)語
通過上述的量化分析,該印染廢水廠污泥組成情況如表 8 所示。

由此可以看出,對于印染廢水運行中產(chǎn)生的污泥,物化污泥產(chǎn)量遠遠大于生化污泥產(chǎn)量,而物化污泥中的大部分來自廢水中的染料和漿料,這些染料和漿料在堿性條件下呈溶解狀態(tài)。
廢水經(jīng)過加酸中和處理后,這些染料漿料就會大量沉淀,其干污泥占該廠干污泥產(chǎn)量的百分比為 83.1%×59.82%=49.71%。因此,控制住了廢水中染料漿料的含量,也就能有效降低污泥的產(chǎn)生量。
參考文獻 |
1 張希衡 . 廢水厭氧生物處理工程 [m]. 北京:中國 環(huán)境科學出版社,1996.
2 于靜潔 . 印染廢水處理工藝及其數(shù)學模型研究 [d]. 上海:同濟大學,2005.
資料來源 | 北極星水處理網(wǎng)





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